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“一减一加”打造“无废企业”标杆

发布时间: 2024-04-21 来源:流化床锅炉

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  4月17日,广州石化炼油污水处理场内,污水生化处理过程中产生的活性污泥正通过低温干化设施做处理。“活性污泥经过低温干化处理后,含水率可降至30%,由半固态变为固态,为作为燃料掺烧CFB(生物质循环流化床)锅炉创造了条件。”广州石化安全环保部副经理谢永晖介绍。

  集团公司启动“无废集团”建设试点工作以来,广州石化按照集团公司总体部署,先行先试创建“无废企业”,推进固态废料全生命周期管理,做实源头管控“减法”,做足资源利用“加法”,实现固态废料处理的规范化、减量化、资源化、无害化水平明显提升,绿色发展水平持续提高,获得国家级绿色工厂、集团公司“无废集团”先行先试A级示范企业、广州市黄埔区首批“无废工厂”等荣誉。

  广州石化将“无废企业”创建工作纳入环保管理专项工作,制定年度固态废料减量方案,下达固态废料减量指标和综合利用指标,将“无废企业”创建相关目标作为部门考核重点,每月通报,并在HSE月度、季度例会上对“无废企业”创建情况做点评和阶段性总结。

  源头减量是基础。广州石化重点围绕减少储罐中沉淀油泥的产生,建立储罐清理台账,制定储罐的油泥减量指标,在储罐清理过程中通过增设油泵,最大限度回收罐底油,分离沉淀油泥,减少资源的浪费。此外,他们购买活性污泥低温干化技术服务,经低温干化处理后的活性污泥含水率大幅降低。

  推进绿色采购、绿色包装是实现固态废料源头减量的又一重要环节。广州石化坚持关口前移,按照产品的自身属性、运输装卸条件的不同,要求供应商优先选用可再生利用或能自然降解、对环境无污染的绿色包装材料。按照小改大、重改轻、循环利用的思路采购“三剂”等原料,从源头减少固态废料产生量。油性涂料采用“包装桶+内包装膜”双层包装,从源头减少废油漆桶等危险废弃物产生。

  “以前,生产的全部过程中产生的固态废料一般都是外委处理,现在通过CFB锅炉掺烧危险废物,基本上能轻松实现危险废物内部消化。”广州石化安全环保部有关负责人表示。

  为实现危险废物资源化利用,广州石化经过反复试验,发现油泥、活性炭等固态废料具有高热值性的特点,可掺混进入CFB锅炉燃料中进行综合利用。他们编制掺烧试验方案,经当地环保部门批准后,开展CFB锅炉燃料耦合资源化综合利用项目探索,为提高固态废料资源综合利用水平拓宽途径。

  通过反复试验和充分评估,该项目通过了地方政府部门环境影响监测分析,实现油泥等固态废料资源化、无害化处理。项目投用后,广州石化清罐清池产生的油泥全部实现厂内综合利用,与石油焦和炉渣按特殊的比例搅拌混合后,与石油焦一起进入CFB锅炉焚烧,大幅度减少外委处理费用,降本增效显著。

  此外,他们还大力开展废碱液替代注碱工作综合利用,实现化工废碱液送污水汽提装置替代注碱,大幅度提高危险废物内部综合利用率。

  对钢铁、有色金属、电器仪表、塑料等有回收价值的废弃陈旧物资,他们注重做好分类收集,通过废弃陈旧物资处置平台做公开竞价处置,实现价值最大化,持续提高废弃陈旧物资等一般固态废料资源综合利用率。2023年废弃陈旧物资综合利用率达100%。

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